摩托車緩沖體鑄件,,該鑄件平均壁厚2.5mm左右,機械加工后再配一個適當(dāng)?shù)逆溳喖礊榫彌_體組件,。為保證摩托車后輪的平穩(wěn)行駛,,該組件裝配時,,緩沖體的4個鏈輪安裝孔與中心的軸承孔之間有較高的位置度要求。
1.原有鑄件的缺陷及改進(jìn)
因鑄件結(jié)構(gòu)所限,,鑄件在脫模時的抱緊力較大,,為順利地脫模,早期的壓鑄模具的頂桿設(shè)計如圖2所示,。為放置頂桿,,鑄件上的4個鏈輪安裝孔的底孔便無法在模具上做出,需通過后續(xù)的機械加工的方式完成,。但鑄件在后續(xù)的機械加工過程中,,因安裝孔處壁厚較厚,鑄件的內(nèi)部縮孔嚴(yán)重,,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量,。同時,由于螺紋安裝孔沒有底孔,,對機加定位要求較高,,稍有疏忽,機加后的鑄件則位置度超差,,無法滿足使用要求,,且生產(chǎn)效率極低,滿足不了批量供貨的需求,。
為從根本上解決這個問題,,就必須對壓鑄模具在結(jié)構(gòu)上做出改進(jìn)和提高,螺紋安裝孔有必要在毛坯件上做出底孔,,要在毛坯上做出底孔,,就必須改變頂出桿的位置。
經(jīng)過分析討論,,決定將頂出位置更改為如圖3所示的部位,,同時由原來的4根頂桿增加到8根。
生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),,由于頂桿所在位置鑄件壁厚較薄,,加之鑄件抱緊力較大,,鑄件不能順利地被頂出,時常會發(fā)生鑄件頂出時底面被頂穿的現(xiàn)象,,造成鑄件報廢,。
2.新設(shè)計模具的提高
要想解決這個新問題,勢必要增加頂桿數(shù)量或減小鑄件的抱緊力,,由于位置所限,,再想增加頂桿數(shù)量已不可能,只能從減小鑄件的抱緊力上下功夫,。
根據(jù)模具結(jié)構(gòu),,我們決定通過讓鑄件二次脫模的方式脫出,來分減第一次所需的頂出力,。具體方案為:
將動模中芯的尾部臺階做到6 mm厚,,動模型芯上的安裝孔的深度做到10 mm(如圖4 所示),開模時,,動模中芯隨壓鑄件一起向前運動4 mm,,完成第一次脫模。此后,,頂出板繼續(xù)頂出,,壓鑄件再從動模中芯上脫出,完成第二次脫模,。通過兩次脫模,,減少了每次脫模的力量,可順利完成壓鑄件的脫出,。
解決了壓鑄件的脫模問題,,還需要在下一循環(huán)中使定模中芯準(zhǔn)確復(fù)位,否則鑄件尺寸將發(fā)生變化,,質(zhì)量得不到保證,。對于定模中芯的復(fù)位問題可利用模具自身的結(jié)構(gòu)來完成,該模具動模中芯和定模中芯是相貼合的,,合模時,,依靠定模中芯將頂出時跟出的動模中芯推回,即可使其準(zhǔn)確復(fù)位,。
通過上述模具結(jié)構(gòu)的改善,從根本上解決了緩沖體壓鑄件沒有鏈輪安裝孔底孔,,后續(xù)加工難度大的問題,,降低了廢品率,大大提高了后續(xù)機械加工的生產(chǎn)效率,。
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